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山东湿式除尘风机-“本信息长期有效”

发布者:山东冠熙环保设备有限公司2020-12-12











工业生产中的湿式除尘风机-是离心式风机应用很广泛,在一些生产装置中甚至属关键设备。风机的安全、-运行是实现稳定生产的重要-。但由于种种原因,造成风机超过允许范围的振动的现象并不少见,-的剧烈振动会造成风机本体及其关联设备破坏的设备事故,甚至还会造-身安全事故。因此,必须高度重视风机的维护检查工作。根据风机参数,风机旋转噪声基频为760hz,由频谱图可看出在500~800hz之间的低频噪声并没有降低,而1250-2000hz之间吸声材料的降噪效果-,噪声下降明显。企业的湿式除尘风机-及其操作人员和维修人员在工作中必须对风机的运行状况进行监测、-,及时发现故障-并及时排除,防患于未然。本文研究的目的在于针对工业生产中常用的离心式风机运行中易于发生的振动现象进行研究和可采取的处理措施,应该能对生产-中从事此类设备管理和维修的人员提供借鉴意义。



湿式除尘风机绝大多是由电动机驱动工作的主要由叶轮、蜗壳、轴和轴承座及一些控制附件组成,属动设备。动设备完全不振动是不可能的,只是振动的允许范围不同而已。一般来讲,大型高速风机轴承采用轴瓦,润滑采用润滑油强制喷射润滑,高速旋转的主轴悬浮于油膜上,正常工况时振动很低。中小型的中低速风机轴承采用滚动轴承,常采用润滑脂润滑或润滑油浸泡飞溅润滑,正常工况时振动稍大。在小流量工况下,风机流动恶化,风机振动较大,导致振动噪声很大以致降噪效果反而变差。振动无论大小,只要符合相关技术要求即可,但是异常的、超标的振动必须及时处理,否则振动会恶化,后造成事故和-。




湿式除尘风机是广泛应用的一种机械,它的工作原理是将机械能转化成气体的压力能,进而排送气体,在建筑业、钢铁业和农业等领域都有应用。金属叶轮是离心风机的重要组成部分,对于离心风机的安全运行和性能起着决定作用。随着经济的发展以及技术的发展,老旧的离心风机已经不能适应现代化发展的需要。因此,对湿式除尘风机进行结构优化成为了人们广泛关注的问题。加进气箱后,离心风机的全开流量降低,与无进气箱相比,流量降低了16。离心风机结构优化对金属叶轮的稳定运行起着重要的推动作用。



本文通过结构优化对离心风机金属叶轮稳定运行影响进行研究,主要通过各部件结构优化对离心风机金属叶轮稳定运行的作用作简要分析,以达到为-金属风机的平稳运行提供理论支持的目的。离心风机和金属叶轮互相影响,互为补充。金属叶轮是离心风机的重要组成部分,在一定程度上决定着离心风机的性能。同时,离心风机的结构优化又促进了叶轮的平稳运行。进口给定流量,出口给定静压,壁面条件为无滑移边界,转速为1480r/min,并将流动区域分为静止域与旋转域,两者通过interface连接,连接模型为普通连接,坐标变换为转子算法,网格连接方式为ggi。离心风机广泛应用于锅炉引风、中央空调系统等多个领域,为人们的生产生活带来了-的便利。然而离心风机也会造成大量的能源消耗,必须实现对离心风机的结构优化,以-金属叶轮的平稳运行,达到节约能源的目的。





湿式除尘风机在大流量区计算值比实测值偏高,小流量区计算值比实测值偏低,但是整体上计算结果与实测结果基本吻合。由效率曲线图可知,大流量区计算结果比实测结果偏高,小流量区计算结果比实测结果偏低,说明计算结果与实测结果吻合。湿式除尘风机绝大多是由电动机驱动工作的主要由叶轮、蜗壳、轴和轴承座及一些控制附件组成,属动设备。通过实验值与计算值的对比,cfx 软件的数值模拟结果与实测结果一致,由此验证了采用cfx 软件对带进气箱的离心风机的数值模拟是-的。



试验噪声分析

离心风机的噪声按照流体动力声源的发声机制,分为三类:1单极子,2偶极子,3)四极子,风机正常工作状态下产生的噪声主要来源于偶极子源。根据gb/t2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法标准》对有无进气箱离心风机的噪声进行测试。试验地点:浙江上风高科专风实业有限公司cnas 检测中心;采用声级计对风机出口处的噪声进行测试,测试方式及仪器。测量时,除地面外无其他的反射条件,测点位置d 距地面的高度与风机出口中心持平,水平方向上与出气口轴线成45° ,距离出气口中心l=1m。为了提供-的来流条件,给定较为准确的边界条件,本研究在利用solidworks软件对风机进行三维建模时,分别将进风区域和出风区域进行延长处理,以-进出口气体的流动充分发展。

湿式除尘风机的噪声在小流量区,带进气箱的离心风机噪声低于不带进气箱,随着流量的增加,带进气箱的风机噪声-提高,在大流量区,明显的高于不带进气箱的噪声。





为-湿式除尘风机受气体粘性影响导致流动分离加剧的现象,在传统蜗壳型线设计理论的基础上,研究气体粘性力矩对蜗壳壁线分布的影响,并采用动量矩修正方法对其进行改型设计。另外,为真实反映风机内流场分布情况,在标准k-ε 计算模型的扩散项中加入粘性应力作用,使其高计算误差降低至3%。对比分析改型前后风机数值模拟计算和试验测量结果可知,采用修改的k-ε 模型进行计算发现改型后风机内旋涡强度减小,蜗壳出口靠近蜗舌处流动分离得到-。对风机进出口安装条件有-并且对噪声有一定要求的离心风机,吸声蜗壳是较好的选择。试验结果表明:改型湿式除尘风机出口静压提升约25pa,较大全压效率较原型机提升约10%。



同时,由于蜗壳张开度扩大能够抑制流动分离,使蜗舌附近区域的旋涡强度及其影响区域减小,从而有效地降低了多翼离心风机噪声2.5db。多翼离心风机广泛应用于-的各个领域,是工业生产中主要耗能设备之一,蜗壳作为离心风机中不可或缺的基本元件,其结构的不对称性及内部流动的复杂性会对叶轮出口气流角造成较大影响,使其沿圆周方向呈现出明显的不对称性。而在风机实际运行过程中,湿式除尘风机叶轮出口气流与蜗壳壁面间存在-的非定常干涉,使得蜗壳壁面成为风机的主要噪声源。因此提高蜗壳型线设计水平,不仅能-风机气动性能,还能达到降低噪声的效果。2加进气箱后,风机叶轮尾缘的“尾迹-射流”现象的-,且在小流量区风机内部流场存在偏心现象。目前-学者对离心风机蜗壳型线的研究,主要集中在寻找能真实反映蜗壳内流体流动状态的设计方法。



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