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德州湿式除尘风机承诺守信「在线咨询」











将湿式除尘风机模型导入icem 进行网格划分,网格划分过程中对离心风-键部位要进行加密处理,如叶轮、集流器、蜗舌、进气箱的转角处等。对风机的进口与出口适当延长,以-计算的稳定性。考虑到离心风机结构的复杂且不规则性,本文采用非结构四面体网格进行划分,其中无进气箱的离心风机网格数量约370万,网格为0.3以上;试验结果表明:改型湿式除尘风机出口静压提升约25pa,较大全压效率较原型机提升约10%。带进气箱的离心风机网格数量为380万,网格为0.3以上。



湿式除尘风机采用标准k-?模型,壁面函数为scalable,数值计算方法为-求解格式,求解格式为一阶格式。由于通风机转速低,马赫数小,可认为气流为不可压缩定常流动。进口给定流量,出口给定静压,壁面条件为无滑移边界,转速为1 480r/min,并将流动区域分为静止域与旋转域,两者通过interface连接,连接模型为普通连接,坐标变换为转子算法,网格连接方式为ggi。本文所研究的某离心风机叶轮有均布的16 个前向的大小叶片,其内部流场较为复杂,为了揭示湿式除尘风机内的流场特性,对风机进行全三维数值模拟。试验采用进口堵片方式调节流量,从大流量至小流量共选取8个工况点,分别测试每个工况点的风机流量、压力、功耗和噪声。先单独分析了进气箱内部流场特性,然后对进气箱与风机进行一体化分析,研究进气箱对离心风机性能的影响。





1湿式除尘风机在进气箱出口与叶轮进口处有涡旋产生,其位置与流量大小相关,涡旋的存在导致叶轮流道发生了堵塞,是离心风机效率降低的原因之一。

2加进气箱后,风机叶轮尾缘的“尾迹-射流”现象的-,且在小流量区风机内部流场存在偏心现象。

3加进气箱后湿式除尘风机不仅效率有所降低,其全开流量与压力与无进气箱相比也有所下降,加进气箱后离心风机较优工况点向小流量区偏移,进气箱内部流场的复杂性以及出口速度的不均匀性对风机内部的流场分布产生了影响。



4相比于无进气箱的情况下,加进气箱后,风机随流量的增加,噪声提升的更快,且在大流量区明显高于不带进气箱的噪声。

5与实验测试结果对比分析,结果表明采用数值模拟研究风机性能是可行的。

为了提高掘进工作面离心风机导流效果, 提出对湿式除尘风机圆弧形集流器加米字支撑架改造。通过建立离心风机几何模型和数值模型,并施加边界条件,利用fluent 软件对加米字圆弧集流器和普通圆弧集流器离心风机进行了整机内部流场数值模拟, 采用tecplot 软件进行后处理,显示同流量下离心风机的压力云图。通过建立离心风机几何模型和数值模型,并施加边界条件,利用fluent软件对加米字圆弧集流器和普通圆弧集流器离心风机进行了整机内部流场数值模拟,采用tecplot软件进行后处理,显示同流量下离心风机的压力云图。





为-湿式除尘风机受气体粘性影响导致流动分离加剧的现象,在传统蜗壳型线设计理论的基础上,研究气体粘性力矩对蜗壳壁线分布的影响,并采用动量矩修正方法对其进行改型设计。另外,为真实反映风机内流场分布情况,在标准k-ε 计算模型的扩散项中加入粘性应力作用,使其高计算误差降低至3%。对比分析改型前后风机数值模拟计算和试验测量结果可知,采用修改的k-ε 模型进行计算发现改型后风机内旋涡强度减小,蜗壳出口靠近蜗舌处流动分离得到-。试验结果表明:改型湿式除尘风机出口静压提升约25pa,较大全压效率较原型机提升约10%。集流器的类型有很多种,常用的集流器是锥弧形集流器,锥弧形集流器的气流运行一般比较平稳,但是集流器喉部到叶轮进口阶段容易发生边界层分离现象,增加湿式除尘风机的损失,导致离心风机效率降低。



同时,由于蜗壳张开度扩大能够抑制流动分离,使蜗舌附近区域的旋涡强度及其影响区域减小,从而有效地降低了多翼离心风机噪声2.5db。多翼离心风机广泛应用于-的各个领域,是工业生产中主要耗能设备之一,蜗壳作为离心风机中不可或缺的基本元件,其结构的不对称性及内部流动的复杂性会对叶轮出口气流角造成较大影响,使其沿圆周方向呈现出明显的不对称性。而在风机实际运行过程中,湿式除尘风机叶轮出口气流与蜗壳壁面间存在-的非定常干涉,使得蜗壳壁面成为风机的主要噪声源。因此提高蜗壳型线设计水平,不仅能-风机气动性能,还能达到降低噪声的效果。蜗壳入口气流由于受到蜗壳流动不对称的影响,导致分布不均的现象发生。目前-学者对离心风机蜗壳型线的研究,主要集中在寻找能真实反映蜗壳内流体流动状态的设计方法。



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